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掘进机让隧道开挖别有“洞”天

发布于:2023-04-25 14:23:25 来自:道路桥梁/隧道工程 [复制转发]


在四航局四川亭子口灌区一期工程普光寺隧洞的掘进现场,只见机器“怪兽”正在用它锋利的“巨齿”撕咬着厚实的岩层。

       

早在隧洞施工前,项目便对隧洞地质进行研判,考虑到隧洞围岩岩体层间结合力差,易产生脱层、掉块等问题,提出了“以机械化换人,用自动化减人”的思路,取代传统人工钻爆方案。为此,项目总工王东带领几名技术骨干从成本、工期、进度、工况适配度等方面深入比选了钻爆、悬臂掘进、液压破碎锤等施工工艺,最终确定超窄机身悬臂式隧道掘进机作为该隧洞的洞挖工具。

利器在手,隧洞掘进施工也被提上了日程。悬臂式隧道掘进机只需2名操作手,1名主驾驶,1名辅助驾驶,他们在驾驶舱内操作,有效降低隧道施工安全风险,并且速度更快、精度更高。钻臂伸展,钻头精确对掌子面定点,在操作手的精准控制下,掘进机以每小时70厘米的速度进行掘进。“安全且高效,一台机器能干20人的活,它才是真正的‘钢铁侠’。”悬臂式隧道掘进机操作手李长林兴奋地说。

然而,在机械掘进过程中,由于受到小断面对出渣设备的限制,单次出渣量较小。此外,悬臂掘进过程中,掌子面烟尘较大,流通极慢的空气中混杂着刺鼻的燃油味。负责隧洞施工的安全员陆鑫打比方说道:“就像一个葫芦,里面的空间很大,换气的地方就只有一个小口,空气不流通,人在里面肯定得憋坏。”

       

工程不等人,隧洞施工一刻不能耽误。同样肩负重任的矿用出渣车“山地虎”一展身手,其规格完全适配隧洞断面,且动力足,单次装渣量较原有设备有较大提升。出渣问题解决了,但隧洞内部的烟尘和气味还是悬在团队心上,大家都感慨道:“比起效率,安全才是大难题。”团队技术员谢骏根据现场反馈的掌子面氧气、二氧化碳、甲烷等气体监测数据,对通风参数进行了全面验算。沉思间,看着眼前转动的电风扇,谢骏灵光乍现,拿起数据再次验算。再三核定后,谢骏急匆匆拿着数据向团队汇报:“咱们更换吸入式风机吧!只要在风机出风口设计降尘箱,再通过喷淋和过滤网的有效集合,就能大大降低掌子面粉尘浓度及出风口烟尘了,洞内外压强差的快速攀升也能实现空气的高速流通,气味隐患也不是问题了!”经过团队对数据的核验,一致通过了风机改造的方案。

热火朝天的施工现场,“十八般兵器”各显神通,隧洞单日最大进尺达到了11米。历时87天,普光寺隧洞最终顺利实现精准贯通,是亭子口灌区一期工程首条采用全机械化施工贯通的主洞。

     
 
    

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