我厂采用orbal氧化沟工艺(三沟)日处理污水量3万吨(两组生产线),现水量只能满足一组生产线负荷15000吨,刚进入投产运行阶段,二沉池污泥厚度有时候达2.5m,出水水质明显变差,不知哪为同行老师朋友能指点迷津!
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目前对氧化沟的设计大家都有讨论,但对其曝气设备-转蝶的放置位置如何选定,多没有这方面的讨论.在此向路过的各位大侠请教了.!
论文简介:为更深入地了解城市污水处理厂中or bol氧化沟工艺性能,以西安市第三污水处理厂or bol氧化沟工艺的实际运行监测数据为依据, 分析了各构筑物对污水中主要污染物的去除效果结果表明,对污染物C NH3一N TN T尸的去除率分别达到89 .4 % 91 .92 % 85 .73 % 87 .6 % 以上c 下N 的去除主要集中在厌氧池和氧化沟外沟;氧化沟外沟发生了同步硝化反硝化,此过程pH 维持在6 .9 一7, 1
我设计的一组Orbal氧化沟,6万吨,分成2个3万吨的池来做,进水的时候是不是一定要做成跨越沟道然后分三个沟道进水的方式呢?我看到有的图纸就直接在外沟进水了,有的就是在沟上做个明渠,然后用蝶阀控制在外、中、内哪个沟进水,哪种方式好呢?先谢谢了。
求助 : 我在做污水处理的毕业设计 需要收集一些实例才能确定工艺 哪位知道关于Orbal氧化沟工艺相应各构筑物的COD、BOD、TN、TP、SS、氨-氮去除率
有几个问题请教大侠:1、Orbal氧化沟三沟的池容是怎么确定的,他们的比例应该和进水水质有关,但不知道怎么计算,有的说外沟按反硝化和硝化各一半考虑...2、沟道的直线长度是不是有要求,尤其是外沟,这是不是和动力驱动的稳定平衡有关...3、既然三条沟之间可以做内回流,是不是外回流就可以取消?4、外沟、中沟、内沟的曝气设备是怎么选择的?都选一样大吗?运行时在调节?请各位不吝赐教,谢谢
合建式orbal氧化沟技术性能对比 [tr=#85b8e3] 池型 氧化沟+单独另建二沉池 合建式奥贝尔氧化沟(二沉池与外沟相切) 圆形组合池(二沉池设在中间) [tr=#ffffff] 占地 长 118 M 94 M 146 M [tr=#ffffff] 宽 106 M 70 M 68 M [tr=#ffffff] 有效水深 4.4 M 4.4 M 4.4 M [tr=#ffffff]
一、改良型ORBAL氧化沟工艺的设计思路 污水处理厂设计规模4万 m3/d,设计进、出水水质如下: 针对工程设计进、出水情况结合工程当地技术管理实力现状,在工艺选择时主要兼顾了以下原则:备选方案应具备
我们厂现在在一个氧化沟内培养活性污泥,培养了快1个月了还没多大进展,刚开始3个沟的溶解氧都在8mg/l以上 一直降不下来 现在外、中、内分别是在0.8,1.1,4mg/l左右波动 但是昨天晚上溶解氧一直往下降 加快转碟的转速也不起什么效果,中沟溶解氧甚至降到了0.6mg/l,我想请问各位大侠,氧化沟的溶解氧是不是一定要严格控制在0-1-2,过高或者过低有什么不良影响,还有溶解氧变化的原因有哪些 欢迎各位高手指教!!
长江三峡库区水污染治理项目是国家重点项目,具有涉及面广、项目规模较小、数量多、建设地点分散等特点,为此国家投入大量建设资金,以确保众多污水处理工程顺利建设投运,以避免大江截流后库区水质不断恶化,陷入“先污染后治理”的不利局面。针对库区项目规模小且当地技术力量相对薄弱的现状,国家发改委特聘请国内业内专家组成专门机构进行研究、探讨,希望能够选择一种运行稳定可靠、操作简单、管理便捷且具有较强耐冲击负荷能力的处理工艺,以适应库区项目的要求。 重庆市南川污水处理厂为长江三峡库区影响区第一批城市污水重点治理项目,于2002年立项,其经多方案技术比较,确定采用改良型合建式ORBAL氧化沟工艺,工程已于2003年正式建成并投入运行。取得了良好的处理效果,对库区乃至全国其它同类中、小规模项目的建设起到示范作用。 一、改良型ORBAL氧化沟工艺的设计思路 重庆市南川污水处理厂设计规模4万 m3/d,设计进、出水水质如下: 针对工程设计进、出水情况结合工程当地技术管理实力现状,在工艺选择时主要兼顾了以下原则:备选方案应
小弟刚接触氧化沟,对工艺不太了解。近期在运行中出现了各种问题,希望大家多多帮忙。首先我厂是aao微曝气氧化沟工艺(具体是属于什么类型的氧化沟?),设计处理量为4万立方每天,分两个池子,现在总曝气量在1200立方每小时,,实在处理量为26000左右。在好氧池出水处投加聚合氯化铝作化学除磷,经两个二沉池出水。由于近段时间下雨,进水浓度COD经常低于100、氨氮20左右,出水COD12左右、氨氮2左右、总磷1-3。出水ss与总磷比之前升高比较多。由于运输的问题,现在每隔一天脱一车泥重量为15吨左右(含水率80%)。由于厂区排水标准为一级b,ss与总磷比较危险。厂区正常进水COD150-250、氨氮25-30、磷3-5.1、为什么两个池siv一直在上升,之前在70左右,现在到140?2、为什么二沉池出水有比较多的碎泥样的小颗粒?3、是否负荷太低造成污泥解体,造成ss、与总磷偏高?3、风量控制在多大比较合适?氧化沟曝气不均,有部分曝气管损坏,好氧在线do值一直在0.2左右。两池最多供氧量各为800立方每小时。4、厂区投加聚合氯化铝除磷的
本帖最后由 肥肥肥起来 于 2017-10-4 19:55 编辑 我们这边的水厂正在进行提标改造,将原有的卡鲁赛尔氧化沟2000(厌氧.缺氧.好氧),后段加一个缺氧和MBR池,以下几个问题请大神们分析下1、将原有二沉池改造为缺氧池(加3台搅拌器),回流到厌氧,这样是不是以前的污泥回流变成了混合液回流?回流浓度降低了?2、二沉池改为缺氧,前端氧化沟本来就有厌氧、缺氧、好氧,在加一个缺氧,MBR池。这个加的缺氧的目的是什么?继续脱氮?要是继续脱氮,好氧回流脱氮一部分,好氧出水口直接再进缺氧反硝化?反硝化脱氮是要碳源做电子供体的,暂时还没有看见有外加碳源的水管在缺氧池,本来进水COD才150-180左右,好氧出口流向新增缺氧还有可利用的碳源么?
求助各位专家,我想采集24小时运行的氧化沟底部的淤积泥砂进行测定,有没有什么采集方法呢?试过湖泊底泥采样器,沉下去只能采到活性污泥。不知道专家们还有没有什么可行的方案呢?谢谢了
氧化沟后二沉池排泥设备:是采用刮泥机,还是刮吸泥机?用刮吸泥机是否会使氧化沟回流污泥含水率高,污泥浓度小?氧化沟后二沉池排泥设备有必采用刮泥机么?
处理的是印染污水,使用的改良型卡鲁塞耳氧化沟,池体单边长度120m,来回有240m,每一个来回使用一个推流曝气器,想问问可行性?这种污水特点是含纤维,氧化沟进水ss大概在200mg/l,在这种情况下会不会在推流曝气器的远段造成死角而使污泥堆积而影响处理效果呢?这种工艺以前在城市污水中用过,可处理这种污水还是没有经验,请大家提供一些宝贵意见,谢谢!
那位大虾知道奥贝尔氧化沟的具体计算方法?能详细的告诉我吗?本人现在正在设计一个项目。急迫的需要各位高人的帮忙!!qq 66746393
在排水手册氧化沟部分设计上有剩余污泥量的计算,这一部分的污泥是进入后面的沉淀池沉淀再进入浓缩池还是直接进行浓缩?如果处理的污水量:3万立方米, 进水 BOD 200 mg/L SS 250 mg/L 出水 BOD 20mg/L SS 30 mg/L ,用氧化沟工艺,一般进入浓缩池的污泥量是多少,我算的是大约200立方米每天,合理吗?谢谢
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